前言
粗液分離是氧化鋁生產(chǎn)過程中的關鍵工藝,粗液分離效果的好壞,直接影響氧化鋁回收率的高低。加快粗液分離速度,是減少溶出過程中的二次反應、提高氧化鋁凈溶zui直接的辦法。
強化燒結(jié)法生產(chǎn)氧化鋁過程中,如果能夠較好地解決高濃度鋁酸鈉溶液與赤泥快速分離問題,則可以大幅度降低強化燒結(jié)法生產(chǎn)氧化鋁的汽耗,大大提高熟料的氧化鋁凈溶,進一步降低生產(chǎn)成本,提高企業(yè)的市場競爭力。
為了加快分離速度,減少二次反應,在氧化鋁行業(yè)曾先后用于分離的設備包括: 沉降槽、過濾沉降槽、板框壓濾機、帶式和轉(zhuǎn)盤真空過濾機等?,F(xiàn)保留使用的設備僅為沉降槽,而其它設備均因存在工人勞動強度大、分離不均勻、洗滌不充分和濾布消耗量大等問題,而限制了這類設備產(chǎn)能的提高,從經(jīng)濟的角度來看,不適應氧化鋁生產(chǎn)的不斷擴大。在合成絮凝劑等添加劑出現(xiàn)后,沉降槽的產(chǎn)能有了較大提高,但我公司在使用強化燒結(jié)法生產(chǎn)工藝后,熟料中的A/ S 有了很大提高,赤泥的細度也相應減小,對粗液分離提出了更高的要求。為了適應強化燒結(jié)法生產(chǎn)工藝的要求,須尋求一種更為*的分離設備。
1 設備選型
臥螺離心機是現(xiàn)今在水處理行業(yè)應用zui為有效的設備之一。經(jīng)過調(diào)研和分析,我們選用上海離心機研究所生產(chǎn)的LW530 ×2270N Y型離心機作為分離設備,進行高濃度下的快速分離試驗。
1.1 設備結(jié)構(gòu)
LW530 ×2270N Y型臥式螺旋卸料離心機由轉(zhuǎn)鼓、螺旋、液壓差速器、液壓泵站、液固相收集腔、電機傳動裝置和變頻器等構(gòu)成(見圖1) 。
1.2 工作原理
啟動液壓電機,使轉(zhuǎn)鼓與螺旋產(chǎn)生差速,通過主機變頻器逐步升速到額定轉(zhuǎn)速,在液壓差速器的作用下,使螺旋產(chǎn)生一個超前轉(zhuǎn)鼓的穩(wěn)定差轉(zhuǎn)速,以實現(xiàn)螺旋的卸料功能。
機器轉(zhuǎn)速穩(wěn)定后,懸浮液由進料管進入離心機,在強大的離心力場作用下,比重大的固體粒子被甩在沉降壁面上,并很快沉積在轉(zhuǎn)鼓的內(nèi)壁上,在螺旋的推動下,沉渣不斷被推向轉(zhuǎn)鼓的小端,從出渣口排出。清液經(jīng)分離葉片進一步澄清后,由轉(zhuǎn)鼓溢流孔排出。在整個分離過程中,懸浮液不斷地輸入,澄清的液相不斷排出,從而實現(xiàn)了連續(xù)自動分離。
1.3 設備性能參數(shù)
臥式螺旋卸料離心機適用于分離固相含量<10 %( W) 、液固體積濃度< 50 %( W) 、液固重度差> 0.05 g/ cm3 、固相粒子直徑> 5μm 的懸浮液。當液固重度差較大時,固相粒子直徑> 2μm 的懸浮液也可以分離。
粗液的比重一般為1.2~1.25 g/ cm3 ,赤泥的比重為2.79 g/ cm3 ,重度差為1.57 g/ cm3 ,赤泥的粒度分布- 5μm 是19.9 % , - 2μm 是10.79 %。因此在離心分離機的適用范圍內(nèi),可以進行離心分離。
2 試驗過程及結(jié)果
2.1 試驗目的
檢驗離心分離機應用在燒結(jié)法粗液、赤泥快速分離上的可行性,包括離心機連續(xù)穩(wěn)定運行的周期、結(jié)疤對設備的影響情況、設備的產(chǎn)能以及設備的可靠性等。
2.2 試驗流程
2.3 試驗結(jié)果
將溶出漿液直接送入離心分離機進行分離,以分析其穩(wěn)定運行的作業(yè)條件和產(chǎn)能大小。從2002年12 月9 日11 :00 開始投料運行,至2003 年1 月30 日11 :30 ,共運行591 h ,期間共停車15 次,經(jīng)過兩次大修。
2.3.1 結(jié)疤情況
試驗機內(nèi)的轉(zhuǎn)鼓分三段,清液區(qū)、進料區(qū)和排渣區(qū)。其中清液區(qū)的結(jié)疤形狀為:轉(zhuǎn)鼓內(nèi)結(jié)疤8~10mm ,螺旋結(jié)疤3~5 mm ,呈深藍色;進料區(qū):轉(zhuǎn)鼓內(nèi)結(jié)疤8~10 mm ,螺旋結(jié)疤3~5 mm ,呈褐色。
進管亦存在一定程度的結(jié)疤,但在試驗中,并未發(fā)現(xiàn)離心機的振動加劇。因此可以認為:采用臥螺離心機進行粗液分離,結(jié)疤對設備運轉(zhuǎn)的影響可以忽略。
2.3.2 可維修性
在試驗中,曾由于操作不當造成離心機堵塞,進行過兩次解體大修,對其中的積料和結(jié)疤進行了*清理。再次安裝后,設備運行平穩(wěn),未出現(xiàn)因檢修而致設備停運的情況。
因此,可以認為,檢修工作只要按照設計和檢修規(guī)程執(zhí)行,該設備仍具有一定的可維修性。
2.3.3 工藝指標
試驗機的設計產(chǎn)能為30 m3/ h 。當離心機的進料量穩(wěn)定在13.5~17 m3/ h 、平均為14 m3/ h 時,溢流浮游物平均為0.66 g/ l ,底流水份平均為39 %。離心機試驗底流赤泥氧化鋁溶出率平均為94.44 % ,與同期沉降槽底流氧化鋁溶出率93.47 %相比,提高0.97 %;當離心機的進料量穩(wěn)定在25~35 m3/ h 平均為30 m3/ h 時, 溢流浮游物平均為1.44 g/ l ,底流水份平均為40 %。離心機試驗底流赤泥氧化鋁溶出率平均為95.37 % ,與同期沉降槽底流氧化鋁溶出率93.04 %相比,提高2.33 %。
2.3.4 絮凝劑對工藝指標的影響
為提高產(chǎn)能加入適量的絮凝劑后,離心機的進料量可由35 m3/ h 提高至45 m3/ h ,平均為39.6 m3/h 。絮凝劑的加入量zui低為160~200 ml ,為干赤泥量的0.05 ‰; zui高為350~500 ml ,為干赤泥量的0.18 ‰。溢流浮游物平均為1.92 g/ l ,底流水份平均為37.12 %。底流赤泥氧化鋁溶出率平均為95.81 % ,與同期沉降槽底流氧化鋁溶出率92.20 %相比提高了3.61 %。
3 試驗機存在的問題
從試驗過程來看,工藝指標達到了預期的目標,離心分離后,粗液浮游物平均為1.61 g/ l ,氧化鋁溶出率平均為95.29 % ,與同期沉降槽底流赤泥相比,氧化鋁溶出率提高2.33 %;但設備本身仍然存在諸多問題。
3.1 軸向密封效果差,軸承損壞
試驗中因軸承損壞,曾造成兩次停機檢修?,F(xiàn)有的設備結(jié)構(gòu)并未考慮軸向密封問題,只是在殼體的兩端采用了毛氈密封,這對易結(jié)硬的物料基本上不起作用;同時,這種結(jié)構(gòu)也不利于對物料的密封。
3.2 出渣口易堵塞,不利于出料
由于氧化鋁赤泥的粘度大,易結(jié)硬,因此,排出的渣應迅速脫離設備。試驗中,經(jīng)常因出渣排出不及造成堵塞。
3.3 保護罩上未設置出氣筒,護罩內(nèi)的廢氣難以排出
流程中的物料溫度在80 ℃左右,其產(chǎn)生的廢氣無法排出,依靠密封亦難以*封死,造成傳動系統(tǒng)污染,易出故障。
3.4 進料口易磨損
由于進料部位的結(jié)構(gòu)為垂直出料,造成物料反射,使進料口磨損嚴重,因此會降低設備的使用壽命。
3.5 未設溢流裝置
試驗中進料量波動,進入分離機的物料有時大于設定的產(chǎn)能,形成進料口倒料。試驗機對物料波動特別是進料量大于設計產(chǎn)能時的情況,沒有應對措施,造成環(huán)境污染。
3.6 部件拆卸不便
轉(zhuǎn)鼓的連接發(fā)蘭因位置小,不易拆檢;差速器與螺旋軸的連接銷軸亦不易拆除,拆檢困難。
4 改進措施
盡管臥螺離心機能夠獲得較好的工藝指標,但其自身結(jié)構(gòu)存在問題,需進行相應的改進。從試驗過程可以看出,排渣口堵塞是造成設備停機zui多、且zui不易處理的故障。
為了能在生產(chǎn)中使用該設備,從燒結(jié)法物料的特性出發(fā),結(jié)合該設備本身的結(jié)構(gòu)特點,提出了以下改進措施。
4.1 改進密封結(jié)構(gòu)
在兩端的出料位置各設置一個擋料環(huán),以加強軸向密封效果(見圖3) 。
4.2 設計專門的擋料圈
在出渣口處設計專門的擋料圈,并在保護罩上設計洗液沖洗口,使泥渣能夠及時排出,避免泥渣堵塞。
4.3 改造保護罩
將保護罩的下半部分改為斜斗形,并加沖洗管,以便及時沖洗里面的積泥;同時加上拔氣筒,以排出保護罩內(nèi)的熱氣;將保護罩上的加強筋板設置在外壁(原設計在內(nèi)壁) ;清液出口加集料裝置,結(jié)構(gòu)類似出渣口,以減少物料外溢。
4.4 進料出口加防磨層
在螺旋中心的進料出口加防磨層,即在出口位置鑲嵌耐磨材料或?qū)Τ隹谛螤钤僮龈倪M,以延長使用壽命。
4.5 設置溢流裝置
為了應對由于進料量的波動、造成進入分離機的物料有時大于其設定的產(chǎn)能、出現(xiàn)進料口倒料的情況,設置溢流裝置,在保證機器產(chǎn)能的前提下,可以自動分流。
4.6 加大連接發(fā)蘭尺寸
轉(zhuǎn)鼓的分體連接發(fā)蘭適當加大,考慮螺栓連接或其他有利于拆卸的連接方式,至少在半徑上增加30 mm ,可預留扳手轉(zhuǎn)動空間,保證檢修拆卸方便、可靠。
5 試驗結(jié)論
?、俨捎门P式螺旋離心分離機進行鋁酸鈉溶液與赤泥的快速分離,基本上可以達到快速分離的目的。
?、陔x心分離后粗液浮游物平均為1.61 g/ l ,氧化鋁溶出率平均為95.29 % ,與同期沉降槽底流赤泥相比,氧化鋁溶出率提高2.33 %。
?、墼陔x心分離機相同的轉(zhuǎn)速下,添加絮凝劑可以提高離心機的產(chǎn)能。該離心分離機的額定產(chǎn)能為30 m3/ h ,添加絮凝劑時可以達到39.6 m3/ h ,并且粗液浮游物平均為1.92 g/ l , 氧化鋁溶出率平均為95.81 % ,與同期沉降槽底流赤泥相比,氧化鋁溶出率提高3.61 %。
?、茈x心分離機在額定流量和較低轉(zhuǎn)速下運行比較穩(wěn)定,但是,轉(zhuǎn)速低導致浮游物升高。
?、轃Y(jié)法赤泥容易結(jié)硬,在如何解決排渣口結(jié)硬導致設備停機問題上,還需對排渣口做進一步的改進。